模具论坛
标题:
向《劝尼姑嫁人》《老狼》和各位大师请教铝铸造中产生的问题
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作者:
劝尼姑嫁人
时间:
2011-5-23 12:48
标题:
回复 楼主 的帖子
哪有图片呀?什么都看不见呀.
作者:
1785995
时间:
2011-5-23 14:08
有图片啊~ 怎么会没有呢
作者:
swsltb
时间:
2011-5-23 14:10
兄弟,真的什么也没有啊!
作者:
1785995
时间:
2011-5-23 14:15
就是这三张图片
作者:
1785995
时间:
2011-5-23 14:16
这会呢~有么 这会呢~有么
作者:
1785995
时间:
2011-5-23 14:46
我的QQ号是245023660 如果实在看不到图片 麻烦加下我QQ吧 这个问题困扰我好久了 一直不知道怎么解决~~~
作者:
pandeqi
时间:
2011-5-23 15:46
从冒口直接浇的?
杂铝?
作者:
1785995
时间:
2011-5-23 16:16
标题:
回复 8楼 的帖子
浇口和冒口一齐倒得 铝是回收的铝制汽车报废活塞 难道是不能两个口一块浇?
作者:
1785995
时间:
2011-5-24 07:52
那您有好的建议或方法可以解决下这个问题么 我这个都是用的109/108旧活塞 是不是原料的事啊 方便的话加下我QQ吧 我想让我这的师傅和您聊聊这事 我的QQ号是245023660
作者:
1785995
时间:
2011-5-24 07:57
如果方便的话 留个电话吧 我的是13803188231 在线等待~
[
本帖最后由 1785995 于 2011-5-24 09:30 编辑
]
作者:
劝尼姑嫁人
时间:
2011-5-24 09:37
标题:
回复 12楼 的帖子
浇注温度多少?砂模还是金属模铸造?如何浇注?
废料经过何种处理?
作者:
1785995
时间:
2011-5-24 10:34
标题:
回复 13楼 的帖子
浇注温度是600到700
用的铁模具 人工从浇口倒的
原料是收购的旧活塞 化铝水后加入了盾牌的高效精炼剂
半小时后除渣 然后就直接浇注啦
是不是和模具设计有问题 或者是旧活塞的材质有问题 104/109/102都用了 都有这种现象发生 搞不明白了~
作者:
北方游狼
时间:
2011-5-24 10:49
问题很简单,后果很严重,把铸件(带浇冒口的)或模具照片发上来让大家看看,俺是老狼的马甲。。。。。
作者:
1785995
时间:
2011-5-24 10:54
马上~~~各位大侠稍等片刻
作者:
1785995
时间:
2011-5-24 11:16
就是这些东西 大侠过目
[
本帖最后由 1785995 于 2011-5-24 11:20 编辑
]
作者:
北方游狼
时间:
2011-5-24 11:47
浇注系统改成底注式或缝隙式,以解决顶注式产生的液流不平稳的问题。
合金质量最好做一个变质处理或细化处理,以提高其铸造性能和机械性能,如果条件有限或产品要求不高不做也可以;
着手解决上部气孔和夹渣,就行了。
作者:
北方游狼
时间:
2011-5-24 11:49
如果有倾转机那就更好了,至于“歪门斜倒”嫁人会给你解决滴。。。。。。哈哈!
作者:
1785995
时间:
2011-5-24 12:41
标题:
怎样细化处理呀
请问大师怎样细化处理啊?请指点
作者:
北方游狼
时间:
2011-5-24 13:52
加一点钛(Ti)(以铝钛中间合金的形式加入),细化晶粒;
加一些铝锶中间合金进行变质处理,细化硅晶体;
作者:
劝尼姑嫁人
时间:
2011-5-24 13:58
标题:
回复 21楼 的帖子
你是产品立起来直接往下灌是吗?两人同时往下浇的那种?
还是手工边倾边浇入铝水?我估计你是立起来的往下浇的可能性比较大.
另外从你产品的冒口收缩情况看,杂料中含铁量过高,都超过1%了.
刚才北方狼兄的建议你可以参考一下,用底注式返水进料,避渣和充型气孔.
作者:
劝尼姑嫁人
时间:
2011-5-24 18:44
标题:
回复 23楼 的帖子
今天和楼主念叨了一下午,终于把事情搞清楚了,也猜对了以下几个问题:
1.两个人从冒口里往下浇.(猜对了). 楼主补充:设备倾斜了一定的角度,但冒口加工件总高度达到600MM;(真是好高呀)
2.使用铁坩埚(又猜对了,我好像又聪明了一些。。) 。楼主补充:坩埚没听过要刷涂料。。。
我也就猜对了两项,楼主补充了几个新问题,为什么铝液到最后的时候变得粘稠了?
我猜楼主铝液不是在线检测的,而是偶尔测一下。我估计是温度低了,但楼主说有680-700度,我想如果温度有这么高就粘稠了,那这铝的氧化物比稀饭还粘稠?但这点楼主回答不明确。所以这个问题算我答对一半吧。希望楼主到现场考证,是多少温度的情况下变粘稠的?
综合上述的情况,请各位模友下个结论吧,帮楼主解决解决内心的苦恼吧。
作者:
色兔哈奇
时间:
2011-5-24 20:26
嫁人还不下班呀? ,
作者:
83433905
时间:
2011-5-24 22:31
新人练习 呵呵
1、倾转浇铸 速度尽可能慢(保证冲型)
2、上端(浇口侧)增加几个冒口,便于集渣、排气。
3、浇冒口涂料厚刷,加强保温效果。
如果效果不佳 可以按前面那位前辈的改法试试。
小弟初来乍到 献丑了 如有不妥 各位大侠 多多指教
作者:
83433905
时间:
2011-5-24 22:36
看来 真得多出去走走长长见识
我们公司 主要使用合金锭 而且精炼 除气 变质 一样不能少
以前只是听说 用废铝铸造 不变质 呵呵 真有啊
以后多来学习学习
作者:
1785995
时间:
2011-5-25 16:39
今天合计了下 要是改模子短时间也弄不了
您谁能给出个主意 在现有的方法技术上 我从实际操作中要怎么做才能降低缩孔的产生啊 比如生产步骤上要怎么改进下啊 (生产步骤 铁坩埚熔铝→加入精炼剂→融水后俩人分别从模具浇口冒口注入→冷却出模)
一般模具上刷什么涂料经济实惠 性价比高啊 麻烦各位给个建议
昨天我从网上查了半天 也没找到铸铝都用什么涂料好 网上全都是广告~
现在用的立德粉脱模剂用两次就开始掉 粘合性太差了
作者:
fanyongqiang
时间:
2011-5-25 18:38
好 经典啊 学习了
作者:
dengzhenpeng
时间:
2011-5-26 20:35
哥么!你那浇注系统确实设计的不怎么样!能不能平起浇啊?
作者:
1785995
时间:
2011-5-27 15:12
标题:
回复 30楼 的帖子
谢谢大师指点 今天我试了下平起浇 虽然没有冒口缩孔出现 不过在有的部位平面凹陷 有个大坑 方法问题?请赐教~
[
本帖最后由 1785995 于 2011-5-27 15:16 编辑
]
作者:
pandeqi
时间:
2011-5-27 16:05
你的缺陷是气孔不是缩孔,是因为你立着浇充型不分稳产生的,改成平着浇了,铝液冲击没有了,自然气孔就没了;
但是平面上的气缩孔出现了,如果你想就平着浇,那就是凹陷处加上冒口就行了呀。
如果还想从原来的冒口处浇,又想没有气孔和缩孔,那就用倾转浇注吧。
作者:
1785995
时间:
2011-5-27 16:45
标题:
回复 32楼 的帖子
老狼同志 真是好同志啊
您说的用倾转浇注 我们用不用增加设备啊 我现在就有人+液压机~。~
具体步骤给讲讲吧
让广大网民也跟着学习学习 ~~
作者:
1785995
时间:
2011-5-27 17:25
大家为我这点小事劳心费力 出了不少主意 我先谢谢大家了
在这里我不得不说下~劝尼姑嫁人大师真是好大师啊
给我这菜鸟提出了不少建议 万分感谢~
现在正在试验各个方法 大家还有什么意见或建议在给我这菜鸟讲讲啊
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