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      [求助] 我要对一个长150,φ18外径内径是φ12的精密管材上 冲一个对穿的 8宽30长的条形孔

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      发表于 2013-6-28 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我要对一个长150,φ18外径内径是φ12的精密管材上 冲一个对穿的 8宽30长的条形孔,现在模具是开出来了但是 实际加工中相当困难一是:管材里面φ12的凹模芯棒取出时十分的困难,取出芯棒还要用榔头敲
      二是:冲出来的孔毛刺十分的大,无论如何调整模具间隙,还是在芯棒、冲头的材质上下手,而且对冲头的磨损相当的快
      三是;冲出来的件还有不少存在,管材直线性不好,存在弯曲现象,
      四是:冲出孔的位置还有点变形,在18.1-18.2,直径超差。
      五是:现在加工这到工序的效率一天8小时工作日只有240多件左右,效率太低了,而且还有不良品,
                  求各位大师提供下帮助如何解决以上问题(从冲床、铣床方面如手,因为只有这些设备)。
      发表于 2013-7-5 14:40:32 | 显示全部楼层
      φ12的凹模芯棒,加工一个8X30的凹模孔,壁厚还剩2mm,应该会胀裂。
      就算不裂,两个孔不能1次冲,一次只能冲一边的
      发表于 2013-7-6 16:05:02 | 显示全部楼层
      冲头做波浪刃口试试,管外壁也加上活动支撑
      发表于 2013-9-30 10:37:10 | 显示全部楼层
      从侧面冲试下,要考虑芯棒拔出(油压或气缸顶),最好用铣或激光割。
      发表于 2013-10-9 15:38:55 | 显示全部楼层
      把孔分为2次冲呗,一次冲的量大于孔的一半,取6个宽左右
      发表于 2013-10-23 21:50:56 | 显示全部楼层
      不论是侧冲还是两步冲,中间的芯棒磨损肯定很严重。所以建议用割的方式。还有就是如果铣床加工的话效率还要低。
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