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      查看: 8638|回复: 20

      [讨论] 薄壁长件低压铸造的泄露问题

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      发表于 2011-7-21 13:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽车上的中冷器,薄壁长件,低压铸造,壁厚4.5,长约950,弯头部有砂芯,现铸件一直泄露,压力2kg,模具中间温度350°,两端280°左右,铸件一般在两端泄露。大家看看该如何调整参数来防止泄露?模具温度多少合适?高压快充还是低压慢充?涂料厚度该厚还是薄?
      希望大家多多指教!

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       楼主| 发表于 2011-7-21 13:46:42 | 显示全部楼层
      老狼兄:此件比上次模拟的VOLVO的简单,但泄露问题一直未解决,老兄有何高见,望多指教!
      发表于 2011-7-21 17:54:22 | 显示全部楼层
      这种管子俺也做过,这样开浇口不太合适,PP看不太清楚,多几个角度。。。。。
       楼主| 发表于 2011-7-22 09:40:28 | 显示全部楼层
      成形没问题就是泄露!

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      发表于 2011-7-22 15:28:37 | 显示全部楼层
      此类管件切记不要在本体上直接开浇口,应在分型面上分别开设直浇、横浇和内浇。
      发表于 2011-7-22 21:35:19 | 显示全部楼层

      回复 地板 的帖子

      公司现在禁了论坛类的网,好长时间没上来发粪涂鸦了。。。。可想死大家了。哈
      怒涛兄这个件的泄漏点是在浇口处吗?浇口位置是在砂芯下头吗?如是,移到金属型腔这边;如不是,在浇口对应上部对应点加个气冷试试。薄壁件集中进料组织有点过热了。
      如气冷加过了无作用,建议按老狼的方式改吧,将浇口移出本体,改用横浇道搭接方式试试。
      特此唠叨,仅供参考。。。。
       楼主| 发表于 2011-7-23 09:26:45 | 显示全部楼层
      横浇道的方式,我们原模具用过,也是由于泄漏以及模具变形等原因报废掉了。
      现在泄漏主要是两端,也有部分是浇口泄漏的,其中一个浇口是冲在砂芯上的,正在考虑调整位置,浇口上的风冷也在考虑,再不好就加上!
      此件原横浇道的图片没有了,贴张类似的横浇道的图片,也是不是很成功的方案!

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      发表于 2011-8-10 01:13:35 | 显示全部楼层
      看看是否漏气位置固定,如果是一般还是好解决。看看都是在型腔下部还是上部,如果上部或许是砂芯发气造成的;如果下部,估计还是模温。CT探伤或解剖看看漏气状态,是缩裂、冷隔还是气隔。
      发表于 2011-8-21 13:37:13 | 显示全部楼层
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       楼主| 发表于 2011-8-23 16:47:11 | 显示全部楼层
      管口以及尾部全部加上加热管,模具温度300度以上,漏气情况好转!但浇口对应的部位还是漏较多,考虑浇口上部加风冷!
      发表于 2011-9-28 09:32:55 | 显示全部楼层
      俺觉得  应该是模具温度偏低,  尤其是浇口温度;并且浇口的面积较小,不能有较强的补缩效果。
       楼主| 发表于 2011-10-5 11:14:14 | 显示全部楼层
      这么薄的壁厚,根本不需要补缩!保压时间很短的!
      发表于 2011-10-11 08:24:51 | 显示全部楼层
      我在黑龙江一家单位帮助解决过同类铸件,不过他们使用重力铸造。问题主要是模具温度不均造成的。
       楼主| 发表于 2011-12-1 11:17:10 | 显示全部楼层
      自己的帖子还是给大家一个交待吧!
      将壁厚加厚至上限5.5左右,或者稍有点超差。
      别的就不多说了!
      发表于 2011-12-1 12:12:17 | 显示全部楼层

      回复 14楼 的帖子

      啥意思?到底解决完了木有?是用将壁厚加到上差还是采用了气冷得到解决?.....这个交待不清不楚呀.看了上面的中冷器壳体工艺图片,出品率也不一定比重力高,别老整低压了,重铸也是一处很好的途径.
       楼主| 发表于 2011-12-2 16:04:37 | 显示全部楼层
      现在一次合格率如果控制好的话应该能够到80%,只需要去掉两个浇口,别的部位只是去去毛刺而已,两个小浇口一点点而已,保压时间很短,生产节拍很快!应该比重铸出品率高很多!应该算是成功了吧!
      说的有点多!
      发表于 2011-12-2 17:02:48 | 显示全部楼层

      回复 16楼 的帖子

      这几句也算多,比起你来,我能评个“唠模”了。。。哈哈。
      一次性合格80%也不算高呀,但工艺出品率还算可以了。此件薄,节拍也快,顶出可能费事一点,搞不好就变形了。
      怒涛兄也不要保守太多了,你的方案就算别人仿,也要花一大笔钱呀。。。你老哥搞得都是非标的哟,买设备太贵了。
      发表于 2011-12-3 20:39:38 | 显示全部楼层
      怎么跟我们做一样的产品,我们重力铸造做该产品很成熟了,合格率超过90%,出品率大于50%,杂低压合格率这么低,冒口比我们重力铸造还多,该件把模温控制好就可以。
      发表于 2011-12-7 13:20:36 | 显示全部楼层
      嗯 是的 薄壁件泄露问题,大多与模具温度和铝水温度控制不当、参数设置不当有关,这是主要的;应当尽量提高模具温度,同时尽量降低铝水温度做才是正确的思路。均匀薄壁件,温度控制的重要性大于浇冒系统设计优化的重要性。
       楼主| 发表于 2011-12-7 15:09:14 | 显示全部楼层

      回复 18楼 的帖子

      合格率超过90%,厉害啊!看来我们还有很大的提高的空间吗!
      出品率大于50%,比低压来说还是太少了!况且我们后期几乎不需打磨啊!
      (第二方案是我们的失败方案,仅为了说明问题,浇口是顶楼的位置)
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