<P>常见故障解答<BR>1. 过行程(PLC)<BR>原因:超过硬体极限<BR>对策:利用过行程极限解除开关,将异警一时解除,按住过行程解除开关不放,然后用手轮或JOG模式将机台往反方向慢慢移动,直到离开硬体极限位置,然后松过行程解除开关。</P>
<P>2. 掉刀<BR>原因:掉刀按钮短路<BR>对策:更换上下刀开关;检修短路线路。</P>
<P>3. PLC报警<BR>原因:24V线路短路(x轴行程开关线)x轴行程开关线脱皮接触机壳所致<BR>对策:用绝缘胶布将脱皮处包紧或更换电线即可。</P>
<P>4. 打刀缸打刀打不下<BR>原因: a.气缸密封O型圈坏 (更换相同型号密封圈)<BR>b. 油杯没油。 (加80%油)<BR>c. 气压不足 (加大气压5—7公斤)<BR>d. 上下刀电磁阀坏 (更换电磁阀)</P>
<P>5. 马达过负载<BR>原因: a. 轴承卡死 (更换同规格轴承)<BR>b. 御调太紧 (将御调放松)<BR>c. 过负载开关跳脱 (重置过负载开关按钮)<BR>d. 电源线有脱落(缺相) (重新接好电源线)</P>
<P>6. S01……002D报警<BR>原因: a. 编码器线在炮口式接口处断掉一根。 (用电烙铁接上即可)<BR>b. 编码器损坏 (更换编码器)</P>
<P>7. 原点丢失<BR>对策:分别将Z、Y、X轴手动摇到软体极限开关处,再分别回原点</P>
<P>8. X轴不能回原点,但Z轴、Y轴都能回原点<BR>原因:X轴极限开关坏掉 (更换极限开关)或极限开关被铁销卡死</P>
<P>9. 油压系统报警<BR>原因:润滑油箱中没油了 (加满油即可)</P>
<P>10. 主轴声音特别响<BR>将主轴与主轴电机分开,再转动主轴电机,声响没有,手转主轴头感觉很紧则是主轴轴承损坏,更换轴承即可。</P>
<P>11. 冷却水马达抽水抽不出<BR>原因:抽水马达涡轮片内堵塞 (将其清洗即可)</P>
<P>12. P462程式传输中断<BR>原因:程式传输中有干扰源,要切实做好传输电脑和机床的分别接地。并将干扰源移开,并检查传输PC或传输线。</P>
<P>13. 在程式加工过程中,主轴声音特别响<BR>解决办法: a.减少吃刀量 b. 降低进给速率 C. 提高主轴转速</P>
<P>14. 传输电脑不能将程式传输给机床<BR>a. 将传输速率与机床的传输速率一致,一般为19200<BR>b. 传输电脑输出接口com1与传输软体一致<BR>c. 变更参数8109设“1”,开启小“c”</P>
<P>15. 转角不能自动减速<BR>将基本参数1148设“1”可打开G61。1精加工模式,设参数8007为50,增加转角减速速率,8009设为80,增加其将要减速的路径。在加工程式中删除G64 。<BR></P> |