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      [求助] 这样切断老是发生制品上升,为什么?

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      发表于 2008-1-23 21:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这是我设计的模具,老是发生制品上升的问题,各位看看是为什么?
      可能表示得不是很清楚,我会补充的.

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       楼主| 发表于 2008-1-23 21:49:23 | 显示全部楼层
      就是这个!

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      发表于 2008-1-24 13:07:30 | 显示全部楼层
      :lol :lol :lol
      上模加顶料销!往下落料刀口减少,上冲头加长!让产品直接落下!!!!
      发表于 2008-1-24 21:28:14 | 显示全部楼层
      1.上模加顶料销,2.上模加个气嘴辅助吹3.下模刀口间隙放小。
      4。下模刀口直身放1mm左右。
      5。下模刀口下面用风磨机打一下。
      6。有条件的用吸料的
      试试吧。不就是这几种方法。
       楼主| 发表于 2008-1-24 21:52:17 | 显示全部楼层
      加顶料销不行,因为制品是悬空的,只有中间骨架有承受,所以会压变形的!
      吹气和吸气都有了,上模气压0.5MPa,下模吸气2.3MPa,
      间距也试很多,没什么作用.
      真是郁闷了,捆饶了很久了,这个问题
       楼主| 发表于 2008-1-24 21:57:33 | 显示全部楼层
      骨架是这样的

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      发表于 2008-1-25 10:46:59 | 显示全部楼层
      产品什么材质?请确认模具退磁有没彻底。落料口是否足够大
      发表于 2008-1-25 11:40:03 | 显示全部楼层
      下了,看了,对不上產品图,给的资料不足以给建议,贴图又不够清楚。
      只能概略判定,冲头沾上或冲床震动跳上或切离后弹上。
      发表于 2008-1-25 11:49:58 | 显示全部楼层
      這种產品實在太簡單了.有幾個方面
      上面有人憶講過了
      1:在上模加一個吹汽銷.
      2:在上模加一個擊落銷
      這兩种是最有效的.刀刃間隙最好在4%-6%,看材料厚度.
      吸氣是沒有必要.吸氣是主要針對廢料浮料而做,下模吹氣也是一樣.主要針對廢料,如果是廢料還可以進行卡料.
      希望對你有幫助
      发表于 2008-1-25 13:29:53 | 显示全部楼层
      剛才不知是哪個版主.刪了我的貼子.
      最後一貼子我的意思是.在衝頭上鑽一個孔,這個孔用來吹氣.當你衝頭切掉產品時,吹氣也自然把產品吹到落料孔里去了.
      我相信這個做模具的誰都明白吧.
      发表于 2008-1-25 22:27:10 | 显示全部楼层
      应该两种可能性最大:
      1,上冲没有很好退磁
      2,下落料框口不够大,产品容易翻转,条料继续送进就会吊上来
       楼主| 发表于 2008-1-26 19:14:20 | 显示全部楼层
      番子和aluen的看法和我的比较相似,谢谢各位了,我把图纸重新上传了一下,应该比较完整了吧?!我不是故意不搞清楚的.

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      发表于 2008-1-26 19:27:26 | 显示全部楼层
      哪个正确

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       楼主| 发表于 2008-1-26 20:42:15 | 显示全部楼层
      这是产品的两个视图啊!对不起,让你误会了,下面的图就是
      材料是0.3mm铜

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      发表于 2008-1-26 21:55:28 | 显示全部楼层
      判定,冲头沾上或切离后弹上。
      下落料框口再加大或缩小,缩小效果大于加大。
      发表于 2008-1-26 22:06:17 | 显示全部楼层

      这种模具以前做过NG了

      以前给德昌电机做的,3片拼起来圆弧的真圆度放大2000倍检测要在0.01 MM之内,我们做到0.013mm都不行,[em30] 晕死!!!
       楼主| 发表于 2008-1-26 22:57:23 | 显示全部楼层
      我们是要求组立真圆度在0.008以下.
      你们会不会经常发生制品上升?有什么好办法啊?
      发表于 2008-1-27 15:16:07 | 显示全部楼层
      此类切断在落料时容易发生产品上升,可以从以下方面尝试解决:
      1:首先检查原材料是否有磁性,如果有磁性,先退磁(针对铁、镍等)
      2:检查模具材料是否已充分退磁
      3:冲裁间隙是否过大
      4:落料冲头的底面与产品面是否接触面积过大,如果接触面积大的话,可以在冲头加工出斜度(靠刃口一边)以减少 接触面
      5:如果可能,在冲头上开一小孔,通气或加顶料销(钻或火花加工)
      6:检查冲裁油的粘度,在保证冷却润滑的情况下,采用挥发性冲裁油
      7:如果不影响产品的使用,还可以在冲床下工作台下采用真空泵吸气的装置
      8:检查冲床是否震动过大
       楼主| 发表于 2008-1-27 18:26:27 | 显示全部楼层
      谢谢各位,我正在努力解决这个问题,大家有什么好建议请不吝赐教,我如果找到好的解决办法也会告诉大家的!
      发表于 2008-2-16 22:42:11 | 显示全部楼层
      这样的产品直接落料很简单的拉。楼主就听前面说的直接在冲头上割一个气孔就行了。不过要动你的板哦。冲头垫板上面需要放电一个细槽这样的话气才能通过。另外考虑到冲头版头以后会有保养,下面会加垫片,所以冲头下面的垫片也应该做一个中间有孔的。这样才能避免以后因为这个问题不会出现。
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