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      求助一套插针模冲裁后变形的精度不够的问题

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      发表于 2018-11-2 08:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

            有几套插针模材料厚度0.8mm,冲裁宽度0.95,一出二设计,冲裁后精度达不到0.95上下浮动0.05.
      原先设计计划前面先粗冲半刺破,后面精冲。不知道是间隙的问题还是其他问题,细节没掌握好。


          现在的设计思路改变了一下,直接第一步冲裁到位,脱料向上顶 防止产品旋转。刀口间隙0.05,0.8mm厚度0.05冲裁后间隙视乎太小,有粉末。
      有没有大神教小弟一套理想的方案。

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      发表于 2018-11-2 08:50:28 | 显示全部楼层

      回帖奖励 +1

      图和产品怎么不一样
      发表于 2018-11-2 08:58:55 | 显示全部楼层
      目测了一下。这个超差应该不是剪口精度问题,是扭转导致宽度超差。

      点评

      若是扭转,应该都是偏大吧!2出针实际的情况却是一大一小。 楼主可以肯定这部分的结果。  详情 回复 发表于 2018-11-2 09:06
      发表于 2018-11-2 09:00:21 | 显示全部楼层
      这样的光洁度想没粉都难


      如此排样得到的结果应该是如下图



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      发表于 2018-11-2 11:14:06 | 显示全部楼层
      同一穴产品做好标记看看其尺寸稳定性,问题也可能是送料方面

      点评

      楼主的问题跟送料没关系,尺寸应该也是很稳定的偏差,宽度小的固定就是那根针,宽度大的则是另外那根。  详情 回复 发表于 2018-11-2 17:38
      我看他那个引导针到边距那么小,引导针间隙偏差也是有可能导致这个问题的原因。如果刀口线没问题,也没有扭转,那导向精度就值得重点怀疑。  详情 回复 发表于 2018-11-2 11:23
      发表于 2018-11-2 13:46:17 | 显示全部楼层
      这类型产品给你个建议,
      1、预冲,单边留料0.6~1.0个板厚,预冲外形如首楼撕破的廓形,窄端扣除留料后尺寸过小,则减少预留料。两只预冲在一同个工站位。
      2、冲圆孔。若是有担心或生产送料问题,则圆孔也加预冲。
      3、正尺寸冲外形,两只切形冲在一同个工站位。
      4、折弯等等工站可以沿用现在的排样。

      点评

      两边一起切,谁都知道料不会跑,而且尺寸也稳定,但是有考虑过刀口的强度,单边薄弱刀口加工变形?  详情 回复 发表于 2019-4-10 19:20
       楼主| 发表于 2018-11-4 14:18:56 | 显示全部楼层

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      点评

      你的翻料情况很明显,没压住料啊! 俺回复过要咋计算压料力,可以去搜来看看。 针底面的廓形已经很明确的表达出没压住料,针底面有压住料的廓形是一个平面,一般压料力不足则是一个平面加一个斜面,现在的照片显  详情 回复 发表于 2018-11-4 14:54
      发表于 2018-11-4 15:04:06 | 显示全部楼层
      从照片可以看出很多模印子,这里传递出你家的加工精度还需要再整改,钳工或试模员的思维也需要再教育;凸模外转角偏小,这是画图者的基础知识还不足的体现,也是需要再教育。

      对中圆孔的槽两侧也有没压住料的情况,因此俺开始怀疑卸料板的平面度、镶件的稳固度。
      加油吧!你们的路还很长。
      发表于 2018-11-5 21:08:10 | 显示全部楼层
      这种针我今年做了很多  刀口 旁边 做挡料的定位有没有没
      发表于 2018-11-6 00:38:02 | 显示全部楼层
      双边剪切了解一下
      发表于 2018-11-19 17:54:45 | 显示全部楼层
        以楼主目前的给的已知条件可以排除翻料(压印什么就不说了,重点是尺寸不一致)。刀口偏移,压料力不足,导正精度不够很大问题可能是第三点,导正孔离端子尾测较远不足以起到定位作用,个人建议另一侧添加导正孔,这个应该才是偏差的原因所在

      点评

      理想很美满,现实很骨感! 两只产品的尺寸不一致,一只大一只小还很有规律很稳定。 添加导正孔能改善吗?  详情 回复 发表于 2018-11-19 20:22
      发表于 2018-11-21 10:12:36 | 显示全部楼层
      感觉是像,单侧定位针导致的下排定位不准的原因,建议加上下双定位针~
      发表于 2018-12-12 15:28:00 | 显示全部楼层
      1、需要粗切;
      2、需要管位;
      3、最好切边。


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      发表于 2018-12-14 11:01:22 | 显示全部楼层
      学习了,这里的大神真多
      发表于 2018-12-18 08:50:11 | 显示全部楼层
      有肯能是间隔不够,正常是1.5倍的料厚
      发表于 2018-12-18 12:23:33 | 显示全部楼层
      两边同时对撕,然后切废料,保证不翻料不扭,尺寸没有差异,材料间隙缩到%3
      发表于 2019-4-1 17:43:39 | 显示全部楼层
      刺破应该是双边同时刺破,那样尺寸就不会跑了,你这个应该是零件强度不够造成的!
      发表于 2019-4-10 10:46:29 | 显示全部楼层
      先半切还是一处二,产品会超差也没奇怪,再加多少导正都无用。大神的图说的很明白
      发表于 2019-4-10 11:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
      连带没加工艺切口,半切材料挤压影响了导正精度,正切没有定位
      发表于 2019-10-28 00:39:19 | 显示全部楼层
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