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      查看: 4271|回复: 15

      [讨论] 铜粉问题

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      发表于 2008-3-15 17:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我司一套端子模生产不稳定,老是出现铜粉,料后0.15,剪口间隙单边0.005,请高手指点
      发表于 2008-3-15 19:16:04 | 显示全部楼层
      材质的问题居多,再要冲子进行抛光
      发表于 2008-3-16 19:35:58 | 显示全部楼层
      是成形时的冲头入块刮出来的,检查成形冲头入块的与产品接触处的圆弧是否 合理
      发表于 2008-3-16 20:05:12 | 显示全部楼层
      加点冲压油可以减小,间隙好像有点偏小
      发表于 2008-3-16 20:12:08 | 显示全部楼层
      送料-冲剪-成型都有机会产生,冲子光洁度非常重要
      发表于 2008-3-17 12:53:32 | 显示全部楼层
      间隙小了……把凹凸模打磨到尽量接近镜面可以改善不少。
      发表于 2008-3-17 14:21:25 | 显示全部楼层
      成形上下模入子拋光處理
      发表于 2008-3-18 11:39:53 | 显示全部楼层
      小弟遇到过这种情况,如下解决方法:
      1,要求原材料供应商每卷菲林中间加保护层;
      2,在不是很重要的部位脱料板磨空(不接触原材料);
      3,考虑到是原材料剪口两边毛刺问题,可在脱料板与下模磨两条槽(不接触原材料剪口边,让铜粉落如槽中,而不是模面);
      实验过,现在顺利生产中,我公司以前几年都没解决的问题.
      发表于 2008-3-18 17:58:12 | 显示全部楼层
      建议慢走丝,抛成镜面,效果就很理想了
      发表于 2008-3-18 23:21:58 | 显示全部楼层
      加吹气!脱料板!
      发表于 2008-3-19 09:50:11 | 显示全部楼层
      很有可能是材质的问题;间隙好像有点偏小,你再看一下是否是成形或者是折弯冲头刮出来的,经常加冲压油可以减少。
      发表于 2008-3-19 11:36:38 | 显示全部楼层
      我的提案不行么?为什么不能加点分呢?
      发表于 2008-3-19 12:37:59 | 显示全部楼层
      很有可能是材质的问题;间隙好像有点偏小,你再看一下是否是成形或者是折弯冲头刮出来的,经常加冲压油可以减少
      发表于 2008-3-19 12:39:41 | 显示全部楼层
      gao shou  gao shou
      发表于 2009-7-1 10:57:48 | 显示全部楼层

      回复 9楼 的帖子

      方法好,但AL料脱料板不能磨空,磨空了,压到产品就是模印,搞都搞不掉,不知吕师有何办法对付AL料,不锈钢SUS430这招确实不错
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