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      [讨论] 笔记本LCD框成型问题

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      发表于 2008-10-3 11:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位大侠,我公司做的一款LCD外框,客人要求中间凸出来,如下图所未,涉及公司机密3D档不便上传;模温是母模100,公模40现在变形是调好了,但尺寸偏大.如压力太小变形调不出来且胶厚处缩水明显;下次试模我建议胶位厚处四个的进胶点由0.8改为1.0不知效果会怎么样;请问有什么好方法能达到客人要求;另外产品表面的八个进点痕迹如何消除?

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      发表于 2008-10-4 20:06:54 | 显示全部楼层
      1, 四个的进胶点由0.8改为1.0,是会改善好的,但您的主流道也相应要加大点!
      2,但您要它不变形,它的尺寸会变大!所以只能在胶位厚地方减胶,按模流分析改进胶位置来保证变形度!
      3,八个进点痕迹具体位置呢?在一定模温下,一定要用塑料原材料来做,烘料时间要足!可以考虑模具做排气,做镶件!
      4,水路要设计好!成型周期加长!
      5,您是做什么塑料原料呢?
      发表于 2008-10-9 19:29:31 | 显示全部楼层
      浇口印可尝试以下几点:
      1.加强排气,
      2.足够的冷料井
      3.注塑的切换位置
      4.浇口部位的冷却
      发表于 2008-11-11 15:38:54 | 显示全部楼层
      同意一楼方法!是大水口进胶吗?最好改成牛角入水!
      发表于 2008-11-15 09:32:13 | 显示全部楼层
      1.加强排气,
      2.足够的冷料井
      3.注塑的切换位置
      4.浇口部位的冷却
      发表于 2008-11-15 23:49:02 | 显示全部楼层
      努力中,希望以后能和各位讨论
      发表于 2008-11-17 16:19:11 | 显示全部楼层
      1.进胶点加大
      2.加強排氣
      3.改100N注塑機
      发表于 2008-12-3 23:06:33 | 显示全部楼层
      突出来应该好调,多段保压控制
      发表于 2008-12-4 12:40:59 | 显示全部楼层
      同意一楼的做法,另外可考虑调整更好流动性的料
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